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技术交流

精锐37电清安装和维修经验

发布时间: 2020-06-16 来源: 作者:黄博

精锐37电子清纱器,是长岭纺电公司针对多种机型的转杯纺机设计的电子清纱器。特点是大触摸屏,软件升级方便,有在线CV指标。

安装时要注意的地方:

1 检测头支架安装。检测头固定在支架的位置,要保证纱线位于检测头上、下过纱环的根部,不能超出检测电容监测区域。

2 安装前检查主机plc品牌是否和三通线匹配。

3 电控箱220伏电源必须独立接地线,微动杆在车头车尾处接主机外壳去静电。

4 日发长车车安装需要更改主机上微动杆电机驱动功率。

针对日发30D机型维修时的举例:

一 现象:越南一用户反映电清漏疵。13套设备检查发现:三通线插头和检测头电缆插头共计五百多个被挡车工人为拔掉,所以漏疵。三通线被拔掉还造成了细节统计错误,因为电清发现纱疵要求断纱,三通被拔,纱线不断,反复循环给断纱信号。修复前百万米纱疵上下起伏不定,修复后运行十天,百万米纱疵数稳定在15个左右。

二 现象:江西一用户反映检测头亮红灯跑纱。现场观察后分析原因:第一,用户原先做纯棉纱线,材系设置7.5合适。现在纺混纺纱线,通过计算材系设置6.3才符合要求,用户按棉纺设置7.5不合适。第二,用户将检测头支架人为掰变形,导致纱线纱路不对,纱线没在检测区里。第三,做涤棉混纺原料应该把其它通道打开。

三 现象:四川一用户反映单锭接头后老断,找不到故障点。和用户沟通后用排除法确认是单锭的三通线导致。用户总认为接不上头就是检测头或处理器引起的,误导排故思路。

四 现象:四川一用户反映电清接不头,整机效率低。现场看用户情况分析原因如下:1电清门限设置太严,用户16s纱线长粗门限比环锭纺要求还高,造成接头纱疵太多,反而影响质量。2用户气纺前道工序质量管理不好,造成气纺难做。3车间温湿度控制不到位,车间车头车尾两扇大门开着,车间湿度不够,温湿度不能保证36°C和65湿度稳定。

五 现象:温州一用户反映电清切的纱疵太多。实际切掉的是正常纱疵,用户认为有了电清,纱线就能保证质量,一劳永逸。殊不知,影响的因素很多,首先是原料质量,其次是每道工序质量,最后还有气纺机状态和温湿度,电清只是最后把关而已,只靠电清提升纱线质量是不行的。

六、检测头维修

1检测头零点的正常范围在+1V~-1V,因检测头零点漂移的因素,建议将零点调整在+200mV~-500mV之间,调整检测头的零点注意的三点说明:

1)检测头的零点是检测头通电5分钟后测出的值。例如:故障检测头测出的零点为-1.2V,就是目前检测头零点的原始值,需要将检测头零点向正方向调整大约0.7~1.4V。

2) 故障检测头打开上盖,测出检测头的零点为+1.56V,这时发现打开上盖后的零点比原始值变化了2.5V左右,说明打开上盖与合好上盖会使零点有个2.5V左右的变化。

3) 调整检测头零点是通过割印制线。例如:出故障的检测头,零点的原始值是-1.2V,打开上盖后零点是+1.56V,我们需要将零点向正方向调整0.7V~1.4V,用刀片轻割印制线(每次必须要少割一点),等零点在2.3V~2.7V之间时就可以了,合好上盖会使零点向负方向变化2.5V。合好上盖,这时该锭检测头的零点就在+200mV~-500mV之间。

2 检测头灵敏度的测量及调整

灵敏度就是检测头零点在投丝前后的变化量。取一锭或几锭正常的检测头,通电5分钟后,测出他们的灵敏度,取平均值后作为标准灵敏度,故障检测头在调整灵敏度时以这个标准为依据,相差10%以上就要进行调整。例如标准灵敏度是50mV,其他检测头的灵敏度就要调整在45mV~55mV的范围内,调整孔中的电位器顺时针旋转电位器使灵敏度增大,逆时针旋转电位器使灵敏度减小。


作者:黄博



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